[摘要]锅炉受热面四管爆漏严重影响机组安全运行,引起四管爆漏的原因有很多,本文对管卡问题导致爆管进行了分析。并提出了相应的 控制措施。
爆管现场图片分别如图2、3所示,管子相对位置试验室重组如图 4,管子损伤具体情况如图5、6、7、8、9所示,检查发现,管#1、 #2、#3、#4均为外冲刷损伤,其中,#1、#2、#3已出现爆漏,#3管 爆漏情况最严重;另外,#1、#2管冲刷损伤面呈相对光滑的汽冲刷, #3、#4管冲刷损伤面呈相对粗糙的水冲刷。
2光谱材质复核
对出现爆漏的管子作光谱材质复核,结果全部为"钢102”与图 纸设计相符,排除错用材料的可能。复核结果见图10。
茂名臻能热电有限公司#5锅炉为HG-680/13.7-YM2型炉,中 间再热、自然循环,其再热器热段为W型蛇形管管排,见图1。
图1
3爆管原因分析
吹灰器两侧受热面管子被吹灰蒸汽冲刷减薄是不可避免的,因为 吹灰蒸汽管路长、弯头多,难免存在死角导致疏水不完全,蒸汽带水后 对管壁的冲刷会急剧增大,由于水颗粒比汽颗粒大,所以水、汽冲刷的 痕迹是不相同的。图4是4条管子在炉内的相对位置,可以看出,#1、 #2管子是第一排管子,表面覆盖有防磨片,防磨片表面粗糙,凹凸不 平,有密密麻麻的凹点,这是典型的水冲刷痕迹,#3管表面也存在这 种情况(见图6)。#1、#2管子背面减薄明显且管壁已经爆开,爆□周 围管壁相对光滑,这是典型的汽冲刷痕迹。通过对现场管子的吹损情况 的检查分析,认为本次爆管原因为#3、#4管受到吹灰器的非正常冲 刷,造成#3管管壁减薄直至发生爆漏,#4管严重吹损;另外,#3管 爆漏后,高温蒸汽喷射造成#1、#2管管壁减薄直至发生爆漏。
吹灰器冲刷管子一般情况下是冲刷第一排管子,第一排管子在吹 灰器高度全部装设有防磨片,第二排管子被第一排管子挡住,在正常情 况下是冲刷不到的,在现场检查发现爆管位置上下的管卡均有不同程度 的松脱现象,引起#3管子出列,与第一排管子错开,失去第一排管子 对其的保护,而#3管子本身又没有防磨片,导致其受到吹灰蒸汽的直 接冲刷爆管,进而从背面吹损第一排管子。综上所述,此次爆管的根本 原因是管卡松脱,进而引起的管排出列错位导致冲刷爆管。
4总结
锅炉四管防磨防爆是锅炉检修维护的最重要工作,需从锅炉设计、 制造、施工安装、焊接乃至进行防磨喷涂、加装防磨片等方面加强管理。 要及时检查注意管排出列情况,对出列管子应竟可能校正,如果不能校 正,则需加装防磨片,防止出现本次因管子出列造成的冲刷爆管事件。